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管道研究

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小口徑無(wú)內涂層天然氣管道內檢測案例研究

來(lái)源:《管道保護》2022年第4期 作者:魯青龍 張陽(yáng) 時(shí)間:2022-8-11 閱讀:

魯青龍 張陽(yáng)

西南管道公司

 

摘要:管道內檢測容易受到管輸量、工藝及服役狀況等多種因素影響,一些小口徑、低流量、無(wú)內涂層的支線(xiàn)管道實(shí)施管道內檢測往往難度較大。以某支線(xiàn)管道內檢測為例,對實(shí)際發(fā)生的一些問(wèn)題深入分析其產(chǎn)生原因,總結提出了具體解決方法,為開(kāi)展此類(lèi)管道清管和內檢測提供了可借鑒的經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞:天然氣小口徑管道;無(wú)內涂層管道;清管;工藝牽引;漏磁檢測

 

天然氣管道內涂層一方面降低氣體輸送時(shí)摩阻提升輸氣效率,同時(shí)又在一定程度上提升管道內壁的抗腐蝕性[1]。目前國內管徑500 mm以下支線(xiàn)管道多數無(wú)內涂層。通過(guò)管道內檢測發(fā)現,內涂層對內檢測影響較大,一般有內層涂層管道內部金屬腐蝕產(chǎn)物少,管道干凈,檢測進(jìn)展順利,無(wú)內涂層管道內部金屬腐蝕產(chǎn)物多,開(kāi)展檢測工作較為困難。

某天然氣支線(xiàn)管道全長(cháng)65 km,共設場(chǎng)站1座、閥室3座,輸量為4.5×104 m3/d,2015年7月投產(chǎn)。設計壓力6.3 MPa,輸送壓力4 MPa,管徑273 mm,主要壁厚5.6 mm、7.1 mm,鋼管等級X42,以螺旋焊縫管為主,熱煨彎管曲率半徑R=6 D,無(wú)內涂層且之前無(wú)清管歷史。2021年初,企業(yè)根據法定檢驗要求開(kāi)展管道內檢測,內容包括檢測前清管、幾何變形檢測、三軸高清漏磁檢測以及中心線(xiàn)測繪等作業(yè)。因受低流量工況條件影響,檢測設備運行時(shí)間長(cháng),對檢測設備電池及發(fā)射機電池耐久要求高,設備低速運行對數據質(zhì)量有一定的影響,并存在停球卡堵可能。為此確定“泡沫球疏通+測徑清管+鋼刷清管+磁力清管+幾何檢測+漏磁檢測”為檢測方案。

1  開(kāi)展清管及幾何檢測情況

檢測項目歷時(shí)1年完成現場(chǎng)檢測,共發(fā)送泡沫檢測器1次,兩直四蝶測徑清管器2次,鋼刷清管器1次,磁力鋼刷清管器3次,智能幾何檢測器2次,漏磁檢測器2次共11次,清出鐵磁性雜質(zhì)約350 kg。

清管階段推進(jìn)基本順利,4種清管器共平穩運行7次,平均速度均在3 m/s左右,清出雜質(zhì)約30 kg(清出雜質(zhì)較少)。圖 1是2種典型清管器收發(fā)球前后對比。



(a)兩直四碟測經(jīng)清管器

(b)磁力鋼刷清管器
圖 1 清管器發(fā)送前后對比

第一次運行智能幾何檢測器因球速超過(guò)了5 m/s,有20 km發(fā)生了速度漂移,數據失真,檢測不完整。第二次智能幾何檢測時(shí)進(jìn)行了輸量控制,檢測器歷經(jīng)12 h進(jìn)入收球筒,清出雜質(zhì)75 kg,數據記錄完整,檢測成功。通過(guò)對該管道變形檢測數據的初步分析,發(fā)現管道有3處大于5%OD的變形點(diǎn),但不影響后續發(fā)送漏磁檢測器。

2  開(kāi)展漏磁檢測情況

(1)漏磁檢測遇到的問(wèn)題。第一次漏磁檢測清出雜質(zhì)多,導致探頭磨損嚴重,檢測失敗。第二次漏磁檢測運行極不正常,反復停頓,到最后20 km基本失去前進(jìn)動(dòng)力,最終通過(guò)工藝操作制造牽引動(dòng)力方式使得檢測器順利進(jìn)入收球筒,數據記錄完整,基線(xiàn)檢測完成。

多輪次清管后管道內清除雜質(zhì)少于5 kg,且測徑分析無(wú)制約檢測器通過(guò)的限制點(diǎn),經(jīng)綜合評估滿(mǎn)足發(fā)送漏磁檢測器條件。但第一次漏磁檢測器平均速度為2.85 km/h,清出鐵磁性雜質(zhì)達178 kg,雜質(zhì)過(guò)多導致漏磁探頭數據記錄不完整。為確保第二次漏磁檢測順利實(shí)施,再次發(fā)送磁力清管器,同時(shí)協(xié)調控制管道輸量確保球速穩定行駛,清出雜質(zhì)2.5 kg,滿(mǎn)足發(fā)送檢測器條件。再次發(fā)送漏磁檢測器,但檢測器在管道彎頭處出現了多次長(cháng)時(shí)間停球,反復停球啟動(dòng)造成檢測器驅動(dòng)皮碗較大磨損。

(2)對相關(guān)問(wèn)題的處置措施。圖 2為站場(chǎng)及閥室相對距離圖。當檢測器首次停留在3#閥室前7 km處時(shí),2#閥室和3#閥室之間壓差始終在0.25 MPa左右,若在密封完好的情況下,檢測器可正常行進(jìn),但檢測器因自身重量較重,且皮碗破損已較為嚴重,存在泄流現象,需工藝調整建立更大的壓差方可推動(dòng)檢測器正常行進(jìn)。決定開(kāi)通3#閥室放空閥,通過(guò)放空牽引方式給檢測器建立新動(dòng)力,同時(shí)通過(guò)放空引流可以抽走檢測器前段的粉塵雜質(zhì)。處置后檢測器順利前行5 km,又停留在3#閥室前2 km處。



圖 2 站場(chǎng)及閥室相對距離圖


為此,采取先關(guān)后開(kāi)3#閥室氣液聯(lián)動(dòng)閥,以瞬時(shí)大壓差方式推動(dòng)檢測器前行。過(guò)程中,關(guān)閉閥門(mén)約30 min,在前后壓差1 MPa時(shí)同時(shí)打開(kāi)氣液聯(lián)動(dòng)閥和旁通閥,迅速給檢測器一個(gè)較大推動(dòng)力,通過(guò)2次操作使得檢測器前行約10 km。在距離站場(chǎng)10 km處,檢測器又出現2次停球。采用站場(chǎng)放空牽引和下游管控消耗相結合的方式,使檢測器順利進(jìn)筒,總耗時(shí)近37.47 h,平均1.73 km/h。

(3)檢測器運行數據分析。圖 3為檢測器運行速度曲線(xiàn),可以看出首站至2#閥室區間檢測器運行大體平穩,僅在直管段及彎頭位置存在停頓,此段檢測器皮碗輕微磨損無(wú)泄流情況,前方雜質(zhì)較少。2#閥室至末站區間,檢測器運行速度較慢,此段皮碗磨損加劇造成一定泄流及檢測器前方雜質(zhì)量較多造成多處長(cháng)時(shí)間停球。如圖中紅色箭頭所示,檢測器共發(fā)生5次較為明顯的低速停球,后續停球啟動(dòng)過(guò)程均與工藝操作相符。



圖 3 漏磁內檢測器運行速度曲線(xiàn)圖


3  漏磁檢測故障原因分析

(1)清管條件不滿(mǎn)足檢測要求。雖然在發(fā)送檢測器前清出的雜質(zhì)小于5 kg,滿(mǎn)足規范要求,但實(shí)際上常規磁力鋼刷清管器對于無(wú)內涂層管道內壁金屬氧化物清出能力有限,并未真實(shí)反映管道內部雜質(zhì)情況。

(2)天然氣輸量沒(méi)有達到要求。在發(fā)送檢測器前調整輸量時(shí),只考慮了內檢測器自重情況下所需要的理想輸量,未考慮到在前段雜質(zhì)堆積、驅動(dòng)皮碗磨損嚴重的困難情況下所需要的最大輸量。

(3)檢測器皮碗耐磨性不夠[2]。常規聚氨酯皮碗在有內涂層管道中磨損量小,長(cháng)距離檢測也能保持較好密封性和驅動(dòng)能力,但在無(wú)內涂層管道大量金屬粉末磨損下,加之檢測器運行不暢頻繁啟停,皮碗磨損及偏磨加劇,運行速度越慢,動(dòng)摩擦系數越大,皮碗磨損越嚴重[3],使其在后段運行中驅動(dòng)力不足。圖 4為漏磁檢測器檢測前后皮碗磨損情況分析。通過(guò)測量得知,驅動(dòng)前端皮碗磨損量15%,唇邊厚度磨損80%;驅動(dòng)后端皮碗磨損量15%,唇邊厚度磨損92%,幾乎磨完。驅動(dòng)鋼刷磨損在合適范圍。



圖 4 漏磁檢測器驅動(dòng)皮碗磨損情況分析


(4)磁性晶體粉末影響檢測器運行。使用體視顯微鏡(Zeiss Stemi 508)觀(guān)察黑色粉末宏觀(guān)形貌等,可見(jiàn)粉末細微,少量粉末團聚成球狀;使用X射線(xiàn)衍射儀分析其成分,主要成分為Fe3O4,FeO(OH)和FeCO3,如圖 5所示。Fe3O4為具有磁性的黑色晶體,漏磁檢測器若去掉漏磁探頭就是一個(gè)具有超強磁力的鋼刷清管器,在其運行過(guò)程中,兩側鋼刷將管道內壁金屬氧化物刷下來(lái),一部分吸附在漏磁探頭兩側的強磁鐵上,一部分堆積在檢測器前段,使得漏磁檢測器需要比正常0.2 MPa壓差更大的驅動(dòng)力。磁性氧化物粉末細微,硬度高,對皮碗的磨損嚴重。



圖 5 管道內壁黑色粉末成分分析圖

4  結語(yǔ)

(1)無(wú)內涂層的天然氣支線(xiàn)管道內壁金屬氧化物等腐蝕粉末較多,常規磁力鋼刷清管器難以有效清除干凈,務(wù)必在漏磁檢測前發(fā)送重型磁力清管器,盡可能多清除管道內壁腐蝕產(chǎn)物。

(2)建議新建小口徑支線(xiàn)管道在設計建設階段盡可能選用有內涂層管材,且應縮短清管站之間的距離,宜在60 km~80 km,即使發(fā)生檢測器卡堵停球事件也可選擇通過(guò)工藝牽引方式將檢測器帶入收球筒。

(3)無(wú)內涂層管道所用漏磁檢測器務(wù)必選用耐磨性好的皮碗,皮碗過(guò)盈量不大于4%,且盡可能選擇在大輸量工況條件下開(kāi)展檢測,提升檢測成功率,避免停球風(fēng)險。

 

參考文獻:

[1]陳耿,潘代波,駱暉,等.長(cháng)輸天然氣管道內涂層技術(shù)及其應用[J].管道技術(shù)與設備,2009(4):16-17.

[2]劉剛,陳磊,張國忠,等.管道清管器技術(shù)發(fā)展現狀[J].油氣儲運,2011,30(9):646-653.

[3]戴斌,陶志鈞.皮碗式清管器的磨損和長(cháng)度特性研究[J].上海煤氣,2008(2):6-8.


作者簡(jiǎn)介:魯青龍,1987年生,2013年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè),工程師,主要從事管道完整性管理工作。聯(lián)系方式:17790261009,luql@pipechina.com.cn。


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