火焰切割機微調裝置的研制與應用
來(lái)源:《管道保護》2023年第1期 作者:高鐵龍 郭依寶 曹延雙 蔣云福 時(shí)間:2023-3-3 閱讀:
高鐵龍 郭依寶 曹延雙 蔣云福
國家管網(wǎng)集團北京管道維搶修分公司
摘要:大口徑管道動(dòng)火作業(yè)斜口切割下料時(shí),火焰切割機調節裝置時(shí)常出現卡頓現象,切割出來(lái)的管口就會(huì )豁口或切割不齊,給后續打磨、組對、焊接等環(huán)節增加了工作量,并直接影響焊接質(zhì)量。為此研制了一種能夠順暢切割大口徑斜口的火焰切割機微調裝置,經(jīng)過(guò)施工現場(chǎng)實(shí)踐應用,切割質(zhì)量顯著(zhù)提高,同時(shí)降低人工勞動(dòng)強度,提高了生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:管道動(dòng)火連頭;火焰切割機;微調裝置
火焰切割機具有切割速度快、工作量小、切割坡口效果好等優(yōu)勢,在管道動(dòng)火作業(yè)中得到普遍應用。在管道改造、擴建以及應急搶修過(guò)程中,為避免管道強力組對,必要時(shí)會(huì )采取斜口下料方式。由于火焰切割機的調節軸常常出現卡頓等問(wèn)題,導致現場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量不高、效率較低。通過(guò)對火焰切割機調節裝置進(jìn)行研制改造,提升可操作性和切割質(zhì)量。
1 問(wèn)題分析
目前普遍應用的火焰切割機的調節裝置是利用一個(gè)手動(dòng)齒輪帶動(dòng)伸縮桿上的齒條左右移動(dòng),在伸縮桿的一端固定火焰切割機的割槍實(shí)現切割斜口的目的。在切割直口時(shí),只需要把切割機軌道調直調正固定好,割槍調整到切割位置,角度調整好,將固定螺絲擰緊就可以了。但是在切割斜口時(shí)則差異較大,需要隨時(shí)轉動(dòng)手輪帶動(dòng)齒條,使割槍沿著(zhù)事先畫(huà)好的切割線(xiàn)勻速運動(dòng),如果固定螺絲固定過(guò)緊,伸縮桿就調節不動(dòng),固定過(guò)松,伸縮桿在調節時(shí)就會(huì )來(lái)回晃動(dòng),割嘴也跟著(zhù)晃動(dòng),從而切割出來(lái)的管口就會(huì )出現豁口、切割不透、參差不齊等現象,給后續的打磨、組對、焊接造成影響,輕者拖延動(dòng)火時(shí)間,增加施工人員勞動(dòng)強度,重者造成焊接質(zhì)量問(wèn)題。
2 微調裝置組成
新研制的火焰切割機微調裝置是利用滾珠絲杠滑動(dòng)導軌改裝而成的,主要由底座、螺旋絲杠、滾珠滑塊、手輪等組成(圖 1)。其工作原理是在絲杠的一端裝有一個(gè)手輪,手輪帶動(dòng)絲杠轉動(dòng)時(shí)滾珠滑塊就會(huì )沿絲杠的方向來(lái)回運動(dòng),每轉動(dòng)1/4圈手輪,滑塊運動(dòng)1 mm。滾珠滑塊上裝有火焰割嘴,可調節割嘴沿著(zhù)切割線(xiàn)平穩運動(dòng);鹧娓钭鞀A持裝置由三個(gè)不同方向可以轉動(dòng)的連接軸組成,可以調節任意角度,連接軸上標有刻度,能夠快速準確調整到想要的角度,從而切割任意角度的管道外坡口。將割嘴角度調節到管道內壁,還可以進(jìn)行管道內壁減薄切割。
圖 1 火焰切割機微調裝置
切割斜口時(shí)為使切割機的槍嘴隨時(shí)沿著(zhù)事先畫(huà)出的斜口切割線(xiàn)運動(dòng),需要隨時(shí)調整槍嘴位置,避免偏離切口線(xiàn),且在調節時(shí)要特別順滑不能卡頓,因為滾珠滑塊與螺旋絲杠的連接既緊密又順滑,所以在轉動(dòng)手輪帶動(dòng)滑塊運動(dòng)時(shí),非常穩定,可操作性極強,從而能切割出優(yōu)質(zhì)的斜口。
3 現場(chǎng)應用
3.1 彎管更換作業(yè)中的應用
某1219 mm管道環(huán)焊縫缺陷治理施工中,需要割除上游管線(xiàn)與彎管連接的缺陷焊口,作業(yè)難點(diǎn)是更換彎管加短節。
作業(yè)過(guò)程中需要將新舊彎管角度存在的4°偏差合理分配到將要組對的三道焊口上,才能滿(mǎn)足技術(shù)規程要求。經(jīng)過(guò)前期測量和計算,將在役管線(xiàn)上游管口做成2°斜口,根據管道中心線(xiàn)走向把新彎管旋轉疊加一定角度與之組對、焊接,將彎管固定;接下來(lái)重新測量新彎管管口與在役管線(xiàn)下游管口的距離,得出管段短節尺寸,將剩余2°分配在該短節兩端管口上,進(jìn)行斜口下料,完成組對。先將管口四等分,在四等分線(xiàn)上畫(huà)出相應的點(diǎn),利用畫(huà)線(xiàn)圈畫(huà)出斜口線(xiàn)。安裝改造后的火焰切割機,點(diǎn)火調整火焰,手動(dòng)轉動(dòng)調節手輪,帶動(dòng)割槍沿著(zhù)斜口線(xiàn)進(jìn)行切割,每旋轉1/4手輪可微調1.0 mm,23 min順利完成切割,切割后的管口光滑平整,用平口圈檢測平直度小于1.5 mm,經(jīng)20 min平口、磨口后小于1.0 mm,符合組對要求,實(shí)現了精準調節目的(圖 2)。切割后的管口打磨比以往一道管口至少50 min~60 min節約近40 min,組對后的焊縫間隙均在5 mm~6 mm以?xún),為后續焊接質(zhì)量提供了有力保障。
圖 2 管口切割現場(chǎng)應用
3.2 管件更換作業(yè)中的應用
某壓氣站因LNG方向球筒閥(DN 1000)1102#內漏及清管三通(DN 1000×DN 700)管材有腐蝕坑缺陷,存在較大安全隱患,需進(jìn)行更換。閥門(mén)和三通拆除后由于沉降造成主管上下偏差120 mm、左右偏差30 mm,三通支路與主管高差105 mm,球筒與閥門(mén)壁厚相差6 mm。需要對管道進(jìn)行斜口下料,對球筒進(jìn)行內壁減薄處理。
將球筒管口內壁用砂輪機平口,平出6 mm標記,將改造后的火焰切割機軌道安裝好,割嘴調整到管道內部且其角度調整到15°,利用微調裝置帶動(dòng)割槍沿標記邊緣進(jìn)行管道內壁切割,切割后查看切割表面平整光滑,測量角度一致(圖 3)。然后修磨達到焊縫組對要求。切割球筒管道內徑用時(shí)25 min,打磨用時(shí)40 min,相較以往用手把割槍切割管壁表面參差不齊,打磨費時(shí)90 min~120 min不等,1道1016 mm管道內壁減薄處理可節約動(dòng)火時(shí)間50 min~80 min。
圖 3 火焰切割機微調裝置使用現場(chǎng)
4 結論
改造后的火焰切割機微調裝置改善了以往火焰切割機在切割斜口時(shí)的卡頓現象,切割角度調節順暢,能夠精準地調節割嘴沿著(zhù)切割線(xiàn)進(jìn)行切割下料,切割后的管口平整光滑,角度一致,且能進(jìn)行內口減壁切割。顯著(zhù)節約了管口管壁打磨時(shí)間,降低了作業(yè)勞動(dòng)強度,保障了焊接質(zhì)量。因其具有實(shí)用性、可靠性和穩定性,已在動(dòng)火作業(yè)中推廣使用。
作者簡(jiǎn)介:高鐵龍,北京管道公司維搶修分公司管工技師,現主要從事長(cháng)輸管道維搶修工作。聯(lián)系方式:18635699171,yibaoguo11@163.com。
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